在環保要求日益嚴格的今天,造紙企業面臨雙重壓力:
傳統鋁鹽/鐵鹽絮凝劑用量大,噸水處理成本高達3-5元
污泥產量大,處置費用占運營成本15%以上
出水水質波動,面臨環保罰款風險
但的造紙企業已找到突破口!
聚丙烯酰胺PAM絮凝工藝——助您節省30%藥劑成本,同時提升出水水質!
指標 |
傳統鋁鹽工藝 |
聚丙烯酰胺PAM工藝 |
優勢對比 |
噸水藥劑成本 |
4.2元 |
1.8元 |
↓57% |
污泥產量 |
1.2kg/m³ |
0.7kg/m³ |
↓42% |
沉降時間 |
45分鐘 |
12分鐘 |
↓73% |
出水SS |
30mg/L |
8mg/L |
↓73% |
山東某年產50萬噸箱板紙企業改造后:
年減少PAC采購3800噸
污泥處置費從960萬→550萬
出水COD穩定在50mg/L以下
綜合年節省超1200萬元
現有藥劑消耗審計
廢水特性檢測
成本節約潛力分析
實驗室小試確定佳聚丙烯酰胺PAM型號
中試驗證經濟投加量
提供《性價比優化報告》
安裝在線濁度控制系統
改造加藥泵與管道混合器
操作人員專業培訓
月度藥劑消耗分析
季節性配方調整
新國標應對方案
某瓦楞紙廠對比數據:
項目 |
原工藝 |
聚丙烯酰胺PAM工藝 |
年效益差異 |
藥劑費 |
680萬 |
420萬 |
+260萬 |
電費 |
320萬 |
240萬 |
+80萬 |
污泥處置費 |
450萬 |
260萬 |
+190萬 |
總計 |
1450萬 |
920萬 |
+530萬 |
痛點:脫墨廢水處理成本居高不下
方案:C聚丙烯酰胺PAM替代部分石灰+PAC
成果:噸水成本從4.8元→2.9元
污泥熱值提升,實現焚燒發電
獲評"省級節水型企業"
挑戰:高透明度要求制約藥劑使用
突破:專用低殘渣N聚丙烯酰胺PAM配方
成效:白水回用率從60%→88%
年減少新鮮水取用150萬噸
產品合格率提升至99.3%
現有成本結構分析
廢水特性檢測
節約方案設計
提供500kg試用裝
局部工藝改造
效果對比報告
全廠加藥系統升級
智能控制系統部署
綠色工廠申報輔導
按年產30萬噸紙計算:
繼續傳統工藝:年多支出540-900萬
面臨新國標風險:潛在罰款200-500萬/年
喪失競爭優勢:落后于采用新技術的同行
立即啟動降本計劃!
�� 技術專線:15838276899
選擇聚丙烯酰胺PAM絮凝工藝就是選擇:
✓ 經得起審計的成本下降
✓ 看得見的水質提升
✓ 可持續的綠色發展
(注:實際效果因水質和工藝略有差異,詳情請咨詢技術人員。)