老舊管網(wǎng)改造:聚合硫酸鋁穩(wěn)定性投加降鋁殘留50*全記錄

一、項目背景:老舊管網(wǎng)的"鋁殘留困局"
我國部分城市供水管網(wǎng)服役超30年,鑄鐵管腐蝕導致鋁鹽絮凝劑殘留問題凸顯。以南方某市為例,2024年管網(wǎng)改造中發(fā)現(xiàn):某老舊小區(qū)末端水鋁含量達0.3mg/L(超標2倍),居民投訴水發(fā)黃、有異味。經(jīng)溯源,傳統(tǒng)硫酸鋁投加工藝在管網(wǎng)中持續(xù)釋放鋁離子,形成"二次污染鏈"。
二、技術突破:穩(wěn)定性投加的三大創(chuàng)新
1. 高鹽基度聚鋁(聚合硫酸鋁)
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原理:鹽基度提升至80*以上,鋁離子以惰性聚合大分子(Alc)形態(tài)存在,減少溶解性鋁釋放。
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數(shù)據(jù):常熟三水廠實測顯示,高鹽基度聚鋁投加量較常規(guī)聚鋁減少50*,鋁殘留從0.15mg/L降至0.07mg/L。
2. 鐵鹽助凝復合工藝
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技術路徑:在沉淀池末端投加聚硫酸鐵(PFS),利用鐵鋁共沉淀效應吸附殘余鋁。
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案例:濱江水廠夏季高溫期采用該工藝,鋁殘留穩(wěn)定在0.06mg/L以下,藥劑成本較硫酸鋁方案下降40*。
3. 管道材質(zhì)協(xié)同優(yōu)化
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創(chuàng)新點:更換老舊鑄鐵管為球墨鑄鐵管(內(nèi)壁涂覆環(huán)氧樹脂),減少管道腐蝕對鋁離子的吸附-釋放。
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效果:松江樂都路管網(wǎng)改造后,末端水鋁含量從0.28mg/L降至0.12mg/L,降幅達57*。
三、實戰(zhàn)全流程:從投加到監(jiān)測的控制

步驟1:管網(wǎng)診斷與方案定制
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檢測指標:管段腐蝕率、原水pH/堿度、歷史鋁殘留數(shù)據(jù)。
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定制方案:某市老城區(qū)管網(wǎng)改造中,采用"高鹽基度聚鋁+PFS助凝+球墨鑄鐵管"組合工藝。
步驟2:動態(tài)投加與效果追蹤(72小時數(shù)據(jù))
時間節(jié)點 |
投加點pH |
絮凝池濁度(NTU) |
末端水鋁含量(mg/L) |
投藥前 |
8.2 |
12.5 |
0.31 |
12小時 |
7.6 |
8.3 |
0.18 |
24小時 |
7.4 |
5.1 |
0.11 |
72小時 |
7.3 |
3.8 |
0.06 |
步驟3:長效管理機制
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智能投加系統(tǒng):通過管網(wǎng)在線監(jiān)測儀實時反饋鋁含量,自動調(diào)節(jié)聚合硫酸鋁投加量。
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管道沖洗周期:每季度采用單寧酸-檸檬酸復合清洗,減少結(jié)垢層鋁釋放。
四、核心優(yōu)勢:龍?zhí)┚酆狭蛩徜X的三大技術壁壘

作為
聚合硫酸鋁生產(chǎn)廠家,我廠產(chǎn)品通過ISO9001認證,具備以下創(chuàng)新:
1.
鹽基度控制:采用兩段式聚合工藝,鹽基度誤差≤2*,確保Alc形態(tài)占比>85*。
2.
低pH穩(wěn)定性:產(chǎn)品pH值穩(wěn)定在3.0-3.5,減少管道腐蝕風險。
3.
定制化生產(chǎn):可根據(jù)原水硬度、溫度調(diào)整聚合度,適配不同地區(qū)管網(wǎng)改造需求。
五、行業(yè)啟示:從末端治理到源頭防控
本次實戰(zhàn)驗證了
聚合硫酸鋁在管網(wǎng)改造中的技術經(jīng)濟優(yōu)勢。建議:
1.
建立管網(wǎng)健康檔案:通過GIS系統(tǒng)標注高風險管段,優(yōu)先改造。
2.
推廣復合工藝:聚合硫酸鋁+鐵鹽助凝+管道內(nèi)襯修復三重保障。
3.
強化標準建設:建議修訂《生活飲用水衛(wèi)生標準》,增加管網(wǎng)末端鋁殘留限值。
作為中原地區(qū)的凈水材料生產(chǎn)基地,我廠擁有:
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全自動生產(chǎn)線:年產(chǎn)聚合硫酸鋁5萬噸,產(chǎn)品覆蓋28個省市。
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全流程質(zhì)檢:從原料(鋁酸鈣粉)到成品實施26項指標檢測。
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全國服務網(wǎng)絡:48小時內(nèi)響應管網(wǎng)改造應急需求,提供"藥劑+技術+設備"一站式解決方案。
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(注:本文數(shù)據(jù)來自項目驗收報告,案例地點已做脫敏處理。)